烧结机尾静电除尘器改造布袋除尘方案
烧结机配套2台120㎡3电场静电除尘器,由于静电除尘器,不能适应环保要求的排放标准,除尘效率较低,不能达标排放。为节约投资同时尽量缩短工期,受贵司委托,我司特拟定以下技改方案。
二、改造要求
1、粉尘排放浓度<10mg/Nm3。
2、能长周期稳定运行。
3、工期短投资省。
三、改造方案的选取
针对贵司电除尘器现状,并应贵司要求采用电改袋的方式进行本次除尘改造。
电改袋,将一、二、三电场改造成布袋收尘器。避免了大颗粒粉尘在惯性力作用下对滤袋的冲刷,有利于滤袋使用寿命的提高,除尘效果。并且不受粉尘颗粒的影响,对各类理化特性、细微粉尘颗粒均可收集。由于前置的重力沉降室除尘器,已除掉烟气中颗粒较粗的粉尘,因而剩余灰量很少,滤袋负荷低,清灰周期加长,使滤袋使用寿命增长。
1、除尘器改造的设计依据
1.1依据气流的温度,结合现有电除尘器的尺寸,所需处理的烟气量,入、出口浓度,过滤元件的材质等因素作设计取舍。同时要考虑运行的双保险。
1.2滤料的选取:滤袋采用覆膜纤维滤料。
1.3选择的脉冲清灰技术,运动部件少,故障率低。
1.4气源部分采用贵司现有气源。
1.5为节省改造费用,改造时尽量考虑利用原除尘器材料,做到材料的充分利用。
2、方案的技术优势
2.1除尘,排放低。
2.2改造后的除尘器运行阻力低且稳定。
2.3对入口粉尘的性质变化没有太多的限制。
2.4可处理增加的通风量。
2.5过滤元件在净气室进行安装(从上面将其装入除尘器),现场优势主要体现在其改造工程简便易行。
3、改造过程
3.1拆除原电除尘器的内外顶盖、极线、极板、电源部分、振打装置等,对壳体有腐蚀的地方更换加强处理,增设的管撑。
3.2安装布袋区的气体导流系统、内置离线阀。保留原来的进出风口和进风口气流均布装置;增加阻流加导流气体导流系统;烟气中部均风通道和布袋区间;保留出风封头,在其内部改造出风管道,气流通畅,较小系统阻力,以达到效果。
3.3根据净气室及通道的位置,在电除尘拆除部分上部组成的框架上组装多个净气室。